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HRM礦渣立磨的調(diào)試及操作要點(diǎn)

HRM礦渣立磨的調(diào)試及操作要點(diǎn)


     我公司年產(chǎn)36t礦渣粉磨生產(chǎn)線(選用HRM2800S礦渣立磨)控制系統(tǒng)系統(tǒng)采用S7-300,上位機(jī)監(jiān)控軟件是WINCC V6.0,現(xiàn)場控制站組態(tài)軟件是STEP7 V54200878日正式投產(chǎn),3個(gè)月來,經(jīng)廠家及調(diào)試人員多方努力,通過對機(jī)械、電氣部分整改和整體立磨參數(shù)優(yōu)化控制,已實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)和月達(dá)產(chǎn),系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行正常,工藝狀況良好。本文就調(diào)試生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)。

1  HRM立磨的特點(diǎn)及工作原理

    HRM2800S型立式磨是技術(shù)性能優(yōu)異的新型節(jié)能烘干兼粉磨設(shè)備。其工作原理是:電機(jī)驅(qū)動減速機(jī)帶動磨盤轉(zhuǎn)動,需粉磨的物料由鎖風(fēng)喂料設(shè)備送入旋轉(zhuǎn)的磨盤中心,在離心力作用下,物料向磨盤邊移動,進(jìn)入粉磨輥道。在磨錕液壓力的作用下,物料受到擠壓、研磨和剪切作用而被粉碎。同時(shí),熱風(fēng)從圍繞磨盤的風(fēng)環(huán)高速均勻向上噴出,粉磨后的物料被風(fēng)環(huán)處的高速氣流吹起,一方面把粒度較粗的物料吹回磨盤重新粉磨,另一面對懸浮物料進(jìn)行烘干,細(xì)粉則由熱風(fēng)帶入分離器進(jìn)行分級,合格的細(xì)粉隨同氣流出磨,由收塵設(shè)備收集下來即為合格成品,不合格的粗粉在分離器葉片作用下重新落至磨盤,與新喂入的物料一起重新粉磨。如此循環(huán),完成粉磨作業(yè)全過程。

安裝調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題及解決方法

21PLC控制系統(tǒng)信號的處理

    熱風(fēng)爐的5個(gè)閥門均向中控室輸出420 mA模擬信號,因在初設(shè)時(shí)未考慮熱風(fēng)爐的參數(shù)由中控控制,造成模擬量AI模塊通道不夠。根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備情況,我們采取通過轉(zhuǎn)換開關(guān)在現(xiàn)場柜用模擬量控制,在中控用開關(guān)量控制,同樣滿足了生產(chǎn)需要。

22 分離器變頻器對溫度壓力信號的影響

    由于所選分離器變頻器的質(zhì)量原因,即使變頻器至現(xiàn)場電機(jī)引線采用屏蔽電纜,仍然對溫度壓力信號影響極大,聯(lián)動試車時(shí),只要分離器變頻器運(yùn)行,各種溫度、壓力信號上下波動至少l0個(gè)數(shù),致使立磨連鎖跳停,根本無法正常生產(chǎn)。最后我們改用了ABB變頻器,并避開其它信號電纜線路和控制電纜線路,并采取了屏蔽防護(hù)措施,才得以使干擾現(xiàn)象消失。

23 主電機(jī)稀油站故障引起立磨頻繁跳停

    (1)故障現(xiàn)象。2008716日~l9日,立磨出現(xiàn)頻繁跳停,而跳停后發(fā)現(xiàn)中控各種信號正常,且無任何故障報(bào)警,立磨的頻繁跳停,嚴(yán)重地影響了產(chǎn)品產(chǎn)量和設(shè)備的正常運(yùn)行。

    (2)故障判斷及處理。第一次出現(xiàn)故障后,根據(jù)中控反映設(shè)備跳停時(shí)無故障報(bào)警并有備妥信號,我們先對現(xiàn)場控制線路進(jìn)行詳細(xì)排查,又對工程師站PLC程序中影響立磨停機(jī)的條件信號進(jìn)行檢查,都沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。第二次故障出現(xiàn)后,對磨機(jī)硬連鎖的幾個(gè)條件進(jìn)行專人監(jiān)控,到l9日上午8時(shí)20分發(fā)現(xiàn)磨機(jī)主電機(jī)稀油站允許主機(jī)啟動信號有瞬時(shí)消失,又瞬時(shí)恢復(fù)現(xiàn)象,最后把故障鎖定在主電機(jī)稀油站供油壓力電接點(diǎn)壓力表上。此壓力表為氣封,內(nèi)部表針?biāo)尚福M读虾笳饎蛹哟螅磲槻▌臃容^大,使表針與下限值表針相接觸,發(fā)出供油壓力低報(bào)警信號,而備用泵反應(yīng)不過來,造成主機(jī)連鎖停車。最后把此表換成油封電接點(diǎn)壓力表后,運(yùn)行至今故障沒有出現(xiàn)。

2對減速機(jī)軸瓦溫度顯示開路的解決

    在調(diào)試階段,主機(jī)減速機(jī)軸瓦溫度一顯示開路,本系統(tǒng)測溫模塊為四線制,經(jīng)檢查測量熱電阻有一根線斷路,把斷路的這根信號線并接在和它一組的主接線柱上,接上后中控有溫度顯示,但比正常時(shí)高2左右。

2調(diào)試操作時(shí)的工藝問題及解決辦法

    在調(diào)試操作中如系統(tǒng)出現(xiàn)立磨振動、磨機(jī)壓差上升、出磨風(fēng)溫下降、產(chǎn)品細(xì)度不足,可選用表1~表4的解決辦法。

立磨振動的解決辦法

原因解決辦法料層不穩(wěn)定風(fēng)量不足磨盤上有異物檢查喂料量,調(diào)整擋料環(huán)高度入風(fēng)管堵塞,增加風(fēng)機(jī)風(fēng)量停磨后,清除異物

 

磨機(jī)壓差上升的解決辦法

原因解決辦法喂料量偏大細(xì)度過細(xì)磨內(nèi)噴水過多減少磨機(jī)喂料量降低分離器轉(zhuǎn)速減少噴水量

 

出磨風(fēng)溫下降的解決辦法

原因解決辦法物料水分或喂料量大增加入磨風(fēng)溫,減少循環(huán)風(fēng)量,減少磨機(jī)喂料量磨機(jī)漏風(fēng)檢查磨機(jī)法蘭、磨輥門密封以及鎖風(fēng)喂料機(jī)有無漏風(fēng)現(xiàn)象

 

產(chǎn)品細(xì)度不足的解決辦法

原 因解決辦法分離器轉(zhuǎn)速設(shè)定不當(dāng)磨通風(fēng)量過大提高轉(zhuǎn)速減少風(fēng)機(jī)負(fù)荷,調(diào)低風(fēng)量

立磨的操作要點(diǎn)

    立式磨是集粉磨、烘干、分級和氣力輸送于一體,各部件之間必須相互協(xié)調(diào)形成有機(jī)的整體,才能充分發(fā)揮作用。為了保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,必須保證喂料量、風(fēng)壓、風(fēng)量和風(fēng)溫的穩(wěn)定,單個(gè)參數(shù)的變化會引起其它參數(shù)的變化,系統(tǒng)的產(chǎn)量和能耗均受到影響,因此操作時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)。

    (1)磨機(jī)喂料量及穩(wěn)定的料層。料層厚度穩(wěn)定與否,主要根據(jù)磨主電機(jī)電流、外排渣料流量值以及磨機(jī)的振動值來判斷。在正常情況下,磨內(nèi)的最佳料層厚度大約為30 mm60 mm,此時(shí)磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平衡磨音柔和,外循環(huán)料量基本保持不變。料層過薄,磨機(jī)震動大,壓差變小,主電機(jī)電流擺幅增大;料層過厚,磨機(jī)電流增加,壓差大,振動增大,吐渣量增加而粉磨效率降低。保持料層厚度是操作控制的重要內(nèi)容,也是磨機(jī)安全運(yùn)行的前提條件。磨機(jī)喂料量的控制幅度,中控操作人員可根據(jù)磨機(jī)通風(fēng)量、磨輥壓力、進(jìn)出口溫度和吐渣量、振動因素、磨輥限位裝置間隙等參數(shù)進(jìn)行操作。

    (2)風(fēng)量及風(fēng)溫。該立磨采用負(fù)壓操作,其物料輸送、分級、烘干均需大量的熱風(fēng)。風(fēng)量首先應(yīng)能滿足物料的要求,風(fēng)量過小會造成大量合格細(xì)粉不能被及時(shí)輸送出去,風(fēng)量過大不僅造成浪費(fèi),還會造成產(chǎn)品跑粗。入磨風(fēng)溫應(yīng)≤350,出磨風(fēng)溫(為防止袋收塵器結(jié)露)應(yīng)控制在80100范圍內(nèi),若低于70,會導(dǎo)致磨物料水分過大,達(dá)不到產(chǎn)品要求,還會引起磨內(nèi)物料層過厚的后果。因此,此時(shí)應(yīng)停止喂料,所以熱風(fēng)爐要有良好的調(diào)節(jié)能力,出口溫度過高,會導(dǎo)致選粉機(jī)葉片變形或軸承損壞。

    (3)立磨的壓差。立磨壓差一般控制在50007000 Pa,壓差的變化主要取決于喂料量的穩(wěn)定與否,其次是研磨壓力、通風(fēng)量以及噴水量。

    (4)磨機(jī)振動的控制。立磨合理的振動值一般控制在412 mms以內(nèi),產(chǎn)生振動的主要因素有磨盤上料層的薄厚、物料的喂料量及其特性;分離器轉(zhuǎn)速過高,循環(huán)負(fù)荷太大;風(fēng)量太少,成品不能及時(shí)送出;磨內(nèi)噴水量;磨輥壓力、磨機(jī)壓差;系統(tǒng)的溫度;磨輥或磨盤的磨損狀況等。

    (5)出磨物料的細(xì)度。在生產(chǎn)中,操作人員必須根據(jù)化驗(yàn)室每小時(shí)生料細(xì)度的測定結(jié)果及時(shí)調(diào)整。細(xì)度的調(diào)整可以改變研磨壓力、選粉機(jī)轉(zhuǎn)速、喂料量及通風(fēng)量來控制。一般是通過調(diào)整選粉機(jī)的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)出磨物料的細(xì)度更為方便有效。

結(jié)束語

    調(diào)試正常后,礦渣水分平均在11%~l3%之間,臺時(shí)產(chǎn)量穩(wěn)定在58 t,磨輥壓力控制在89 MPa之間,出磨溫度控制在8590之間,比表面積平均在450 cm/g左右,細(xì)度在1.0%以下。

 

 

 

 

河南華冠環(huán)保科技有限公司專業(yè)致力于廢棄物處理、資源再利用、土壤修復(fù),土壤改良劑行業(yè),生產(chǎn)的立式磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率可提高10%以上,產(chǎn)量提高5%~10%,能耗降低20%左右,產(chǎn)能達(dá)到50-3000t/d,更加節(jié)能環(huán)保。如有需求,可直接咨詢18637113703(微信同號),華冠環(huán)保科技公司為您竭誠服務(wù),隨時(shí)歡迎前來參觀!

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